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变压器套管油位异常的隐患分析及处理

来源: | 发布时间:2016/10/27 9:22:46 | 人气:
 

    1事故经过
    2010年5月23日,某变电站#3主变出现故障,差动和本体保护动作,主变三侧开关跳闸,主变本体燃坏。

    2事故分析
    直接原因:#3主变变高B相套管发生对地短路,造成主变本体内部A、B相同时接地;在电动力的作用下主变变高套管断裂,主变变高套管处的绝缘油与空气接触,在火弧的作用下产生明火,造成主变变高套管侧起火燃烧。

    间接原因:该主变为三菱1989年产品,型号为SUB-MRM,由于运行年限较长,套管绝缘水平降低,造成电压击穿。

    为避免目前在网运行的6台同型号主变出现类似故障,对6台主变本体取油样进行色谱分析,同时轮流停运进行主变预试和套管油试验。

    3设备隐患排查
    3.1主变预试

    主变预试项目包括:高、中、低压三侧主变本体连同套管的电容量、介质损耗、绝缘电阻;高、中、低压三侧套管的电容量、介质损耗、套管末屏绝缘电阻;高、中、低压三侧绕组的直流电阻;铁心绝缘。各试验项目的数值、变化率均在《电气设备预防性试验规程》要求范围内。试验表明,该6台主变的绝缘状况良好,未发现影响运行的异常状况。

    3.2变压器套管检查

    对变压器套管进行外观、油位检查和内压确认时,发现某台主变的高压套管C相,中压套管B、C相,中性点内部压力偏低;高压套管C相油位镜有小划痕;通过高压套管C相油镜观察不到油位,存在少油或缺油现象;而主变套管色谱分析与微水分析合格。


图1套管底部放电击穿图示

    4设备隐患分析
    三菱SUB-MRM型变压器所配套管为三菱OT型紧凑变压器套管。检查时发现,某台主变的高压套管C相油位与压力异常(在油位镜观察孔无法看到油位,氮气压力较低),套管主法兰采油口附近有漏油痕迹。据此可判定此套管存在安全隐患。

    随着时间的推移,变压器套管温度、负荷的变化,密封圈的老化,套管设备状态逐步恶化:漏油引起内部压力下降—温度上升使体积增大(继续漏油)—温度降低导致内部压力下降—内部压力下降导致空气入侵—温度上升使体积增大(继续漏油)。上述过程不断进行,变压器套管的油位逐步下降,空气进入套管内部可能造成绝缘水平降低而形成局部放电,如图1所示。随着放电的发展,电容锥上部靠中心导体处出现内部短路,随后其它层电极箔间的电场强度增大,在电容锥下部的电极箔间产生放电现象。

    5设备隐患处理
    三菱OT型套管结构如图2所示,套管油枕在其顶部,预充有氮气,附有油位镜,同时还带有膨胀室,对套管油因温升而引起的体积变化起补偿作用;注油口在套管中间段(采油孔),法兰的上方。因套管结构紧密、储油量少,故在套管补油过程中对补油速度、补油压力、油的质量要求都较高,见表1。

    由于变压器套管渗油不是很严重,且未发现有套管渗油的记录,因此鉴于主变运行年限较长,渗油情况是可以接受的。

    综合各方面考虑,决定对变压器套管进行氮气补油,并定期观测套管来进一步判断分析设备的渗漏情况。

    表1套管所注变压器油要求